技術文章/ article
磅秤審閱基坑圖①根據總裝配圖,檢查基坑圖上尺寸是否齊全與正確;②根據磅秤檢定規程,檢查基坑圖上的要求是否齊全與正確;③對留給使用單位自行設計的項目(如司磅房、防護棚)作出具體安排或自行設計;④確定安裝方案,必要時做出補充設計和改造意見。
磅秤穩定性的判斷方法穩定性的好壞,可以由計量杠桿的擺動情況來判斷:1、觀察計量杠桿的擺動周期或頻率若計量杠桿擺動慢,擺動周期長時,則穩定性差。此現象若出現在空秤和小載荷時,則需檢查計量杠桿的支點刀刃是否超過了重、力兩點刀刃的連線。2、觀察計量杠桿的擺幅和衰減當計量杠桿擺幅小、衰減快時,需檢查杠桿的支撐零件的接觸面有無造成摩擦阻力過大的現象。3、計量杠桿擺動不勻或擺不到“位”就返回檢查零部件運動中有無靠、擦、壓、碰現象。
電子磅穩定性調試電子磅的穩定性,主要是指電子磅的示值部分,由靜止平衡位置被破壞之后,經過幾次擺動,仍能恢復到原來的平衡位置。穩定性的好與壞,主要決定于杠桿的重心和支點刀刃的相對位置,杠桿重心離開支點刀刃的垂直距離越遠穩定性越好。但是要使它失去平衡所需的力也就相應要增大,這就是電子磅的靈敏性差。因此在裝配調試過程中穩定性和靈敏性應一起考慮。
電子磅穩定性調試產生的原因①電子磅計量杠桿的重心距離支點刀刃太近;②計量杠桿的支點刀刃低于重、力點刀刃連線;③零部件裝配不良,相互有靠摩擦現象或零件松動,產生滑移現象等;④杠桿系各支撐零件與連接零件有磨損或損壞,造成摩擦阻力過大;⑤由于裝運振動,平衡砣松動上移,使重心位置上移。
電子磅小負荷正常,大負荷變小1、電子磅故障原因①秤底部有異物,當秤體受重荷時,秤體底部與異物相碰,受到頂力,使得重量變小;②傳感器與其支承方鐵的卸荷螺栓間隙過小,造成重載時螺栓頂住傳感器;③傳感器與限位裝置相碰。2、排除方法查看秤座底部有無異物頂住秤體。如果有,清除掉。用塞尺測傳感器與卸荷螺栓之間的間隙。如果不能順利通過,重新調整卸荷螺栓,使其與傳感器有一定的間隙。檢查傳感器與限位裝置有無相碰現象,應使傳感器與其周圍限位裝置有一定的空隙。處理后,故障消除。
電子磅重復性測試電子磅分別在約50%zui大秤量和接近zui大秤量進行兩組測試,每組至少重復3次,每次測試及任意兩次示值之差不得大于該秤量允許誤差的值。若測試中零點出現偏差,每次測試前應置零,但不必確定其零點誤差。如果地磅具有自動置零或零點跟蹤裝置,測試時應允許。
電子磅主標尺準確度達到測試將主游砣依次移到第二、第三、第四分度槽口……直到zui大秤量,并在承重臺上加放相應的砝碼,電子磅應平衡。規程規定:在安裝前,計量杠桿已在檢定架上單獨檢定合格,游砣應加封;安裝后其分度槽口可不逐個檢定,只檢定中準確度等級的500e、2000e和zui大秤量,普通準確度等級的50e、200e和zui大秤量。每一秤量點,秤應平衡。
電子磅轉向架計量方法轉向架計量方法的電子磅,每次稱量一個轉向架對應兩組車輪的質量,然后將每節車輪前后兩個轉向架對應4組車輪的質量相加起來,得到每節車輪的質量。采用轉向架方法,在電子地磅臺面上一次只允許容納一個轉向架對應的兩組車輪,不允許相鄰轉向架的車輪同時進入臺面。因此,轉向架計量電子磅的臺面長度(L2|)應滿足:LD<L2<L9D且L9D=LD+LS+LS1
電子磅靈敏度調試方法1、靈敏度過高下降平衡砣的距離,也就是使杠桿重心下降到合理的位置。若平衡銘下降一段距離后,仍達不到目的,可以將大小平衡砣顛倒一下再調整,或更換刀子,或稍微磨一下支點刀刃口,切不可磨、挫刀孔。2、靈敏度過低a、電子磅空秤靈敏度差,全載靈敏度尚可,調試只要提高平衡砣位置即可。b、電子磅空秤靈敏度差,全載靈敏度也差,調試支點刀、重點刀位置,縮短這一距離,可將支點刀、重點刀的刀刃用砂紙少許磨幾下,注意磨削量不能過大。如刀子刀刃太鈍、圓弧過大,磨幾下還不行,必須更換...
電子磅零點測試不能回*產生原因①刀子的刀刃不成一直線;②同一杠桿的刀子相互不平行;③刀子松動;④刀承工作面弧度大,使刀子位移;⑤各部件和整個安裝達不到平、正、直的要求;⑥電子磅基尺寸與零部件尺寸不配合,該活動的零部件被卡死或不靈活;⑦靈敏度過高,穩定性不好;⑧計量杠桿主標尺槽口磨損或主游砣齒磨損兩者接觸不良,松動產生位移;⑨平衡調整砣松動;⑩承重臺板機械強度不夠,發生變形,引起變差;11承重臺板變形與電子磅基靠擦。
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